POLYSIUS RMR57/28—555立式生料磨检修后产量明显低于检修前,经过分析查找原因,采取相应措施后,产量基本恢复。
1立磨检修后的异常现象
立磨检修主要项目:入磨溜子换新、磨辊辊套换新、磨盘挡料 圈和减速机润滑油换新;耐磨陶瓷磨盘衬板换用曾使用一年而搁置的备件。
检修后的异常现象:料层厚、产量低(见表1)。
2 原因分析
(1)新磨辊辊套和使用1年后耐磨陶瓷磨盘衬板辊道不能完全吻合,辊道宽,弧度小;套窄,弧度大(见图1)。使用一段时间,新辊辊套磨损后会逐渐好转。
(2)磨盘挡料圈140mm,较高,POLYSIUS公司设置磨盘挡料圈4个规格:60mm、80mm110mm、140mm,根据磨辊辊套和盘衬板的损情况,分别安装140mm→110mm→80mm→60 mm,而施工人员忽略了耐磨陶瓷盘衬板使用1年的磨损,按照新换磨辊辊套和磨盘衬板要求,安装了140 mm高的挡料圈。
(3)平料板距离辊道180mm,较高,而平料板的高度也是相对磨盘衬板的磨损程度确定的,和磨盘挡料圈一样,忽略了耐磨陶瓷磨盘衬板使用1年的磨损。
(4)入磨溜子距离磨盘位置较高,提升机侧平均辊压138Bar,电机侧平均辊压122Bar,由两侧磨辊平均辊压可知,磨盘上布料不均匀,入磨物料没有落入磨盘中央,入磨溜子距离磨盘位置设置较高。
(5)近段时间,进厂石灰石含土较多,生料Mg0含量2.6%左右。原料太碎,影响了入磨物料的颗粒级配。立磨是多级粉碎,循环粉磨,入磨物料的粒度一般大致为磨辊直径的5%。合理的粒度级配也是提高磨机产量的重要环节。
3 措施
(1)利用点检机会割去磨盘挡料圈30mm高度,使之为110 mm规格。
(2)利用点检机会将平料板距离磨盘辊道高度调整为150 mm,开磨后情况好转。
(3)入磨溜子距离磨盘位置降低1孔,入磨物料落入磨盘中央,两侧磨辊平均辊压接近130 Bar。
(4)改变进厂石灰石质量,减少含土量,控制生料MgO含量在1.0%左右,改善入磨物料粒度。
4 效果
通过采取以上措施,料层厚度由80mm降至60mm,磨机产量明显提高,入库提升机电流由145 A增加到160A。再经过一段时间的运行,随着新辊套的进一步磨损,与磨盘衬板更好地吻合,磨机产量还会提高。
作者:琚瑞喜 徐新庆 单位:新乡平原同力水泥有限责任公司
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